影響凝汽器膠球清洗裝置技術(shù)使用壽命因素分析?
影響凝汽器膠球清洗裝置技術(shù)使用壽命因素分析?凝汽器膠球清洗裝置產(chǎn)品使用及影響膠球清洗系統(tǒng)正常運(yùn)行的原因及采取的措施。
1、凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)設(shè)備方面的問題
(1)收球網(wǎng)與管壁不密合;顒邮涨蚓W(wǎng)板與循環(huán)水管壁之間的間隙一般要小于6mm,但由于加工粗糙或網(wǎng)板變形,運(yùn)行中水中的雜物塞在該間隙中,以及在沖洗后網(wǎng)板不能恢復(fù)到原位等原因,致使該間隙過大引起跑球。另一個原因是電動推桿調(diào)整余量大,電動不能將網(wǎng)板關(guān)完,仍需要人為的手動關(guān)幾圈后才能關(guān)嚴(yán),如果忘記手動關(guān)嚴(yán)后再投球,就會引起跑球。為了解決這一問題,我們采取了劃刻線的方法,即開完和關(guān)完網(wǎng)板時的刻度線,如開關(guān)不到刻度線視為未開完或未關(guān)完。
(2)收球網(wǎng)活動不靈活。收球網(wǎng)的轉(zhuǎn)動軸與電動推桿的連接銷釘螺絲卡澀不靈活,部分零件易銹蝕,阻力增加,電動推桿作用偏小,裕度不足,阻力稍有增加就不能動作。對于這些設(shè)備問題,我們加強(qiáng)了設(shè)備的定期維修,將推桿與網(wǎng)板轉(zhuǎn)軸的連接調(diào)整好,保證開關(guān)到位。并要求運(yùn)行人員在投運(yùn)后要將收球網(wǎng)打開,不要將收球網(wǎng)長期放在一個位置上,開關(guān)要定期活動,這樣就可以避免卡澀。
(3)膠球質(zhì)量欠佳,選用不夠嚴(yán)格。凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)運(yùn)行好壞與膠球的比重、大小、質(zhì)地等關(guān)系很大,膠球密度要求與循環(huán)水的密度大致相同,這樣膠球才能隨機(jī)進(jìn)入凝汽器銅管。國外生產(chǎn)的膠球不僅直徑有不同規(guī)格,而且硬度也分檔,按循環(huán)水流量,即凝汽器內(nèi)水速大小選用不同硬度的膠球。而國產(chǎn)膠球生產(chǎn)無質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),訂貨時僅有尺寸要求。目前各廠生產(chǎn)的膠球大小不一,即使是同一規(guī)格的,大小也不一樣,有的相差2mm;有的球受熱后泡脹度太大,φ22球可能大到φ28mm,泡大后的球進(jìn)不到銅管內(nèi),有的堵死在管內(nèi),還有的比重太小,漂浮嚴(yán)重,不隨水進(jìn)入管內(nèi),這些問題都直接影響膠球清洗的效果。為了解決膠球清洗質(zhì)量問題,我們也采取了不少辦法:先,堅持選用質(zhì)量較好的球,把進(jìn)來的樣品球放在熱水里進(jìn)行24小時浸泡試驗,經(jīng)測量后發(fā)現(xiàn)膠球比重小,泡脹度大,堅決不用。
1.2凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)方面的問題
(1)循環(huán)水量小。當(dāng)循環(huán)水量小時,會引起膠球穿越銅管的能量不足而堵在管內(nèi)。特別是在冬季水量小時,膠球清洗系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。因冬季水溫低,冷卻效果好,用少量的循環(huán)水就能保持較好的真空,所以運(yùn)行人員都對循環(huán)水進(jìn)行了調(diào)整。在這樣情況下,如果凝汽器銅管臟,需投用膠球時,就采取將循環(huán)水泵出口門全開或啟動兩臺泵,加大循環(huán)水量進(jìn)行投球和收球,清洗結(jié)束后,再停一臺泵,這樣就可以保證膠球系統(tǒng)在冬季正常運(yùn)行。
(2)循環(huán)水中雜質(zhì)多。循環(huán)水中雜質(zhì)是影響膠球運(yùn)行的大障礙,尤其是河水中夾雜大量水草、塑料薄膜、蚌殼、田螺與小石子,由于一、二次濾網(wǎng)不嚴(yán)而進(jìn)入凝汽器。進(jìn)入凝汽器的雜物,有的封住銅管口,有的附在收球網(wǎng)上,使網(wǎng)板前后壓差大造成轉(zhuǎn)動困難。針對這些問題,采取了加強(qiáng)對一、二次濾網(wǎng)的維修力度,發(fā)現(xiàn)一次濾網(wǎng)損壞及時更換,二次濾網(wǎng)壓差大時,及時旋轉(zhuǎn)、排污,確保膠球清洗系統(tǒng)正常運(yùn)行。
(3)凝汽器進(jìn)口水室存在渦流。凝汽器進(jìn)口水室內(nèi)有渦流時,部分膠球在水室內(nèi)打旋,使通過銅管的膠球減少,影響清洗效果和收球率。出現(xiàn)渦流的原因,認(rèn)為是由于凝汽器水室內(nèi)有死角區(qū)域形成的,特別是50MW機(jī)凝汽器的水室上部比水管中心高110mm,該區(qū)域就形成一個渦流區(qū)。為了解決這一問題,我們采取了在凝汽器的進(jìn)口水室里用焊接圓弧狀鋼板法堵死角,把膠球大限度地圍在銅管分布區(qū)域內(nèi),便于膠球進(jìn)入管內(nèi),減少渦流。在凝汽器出口水室內(nèi)以出水管口上邊沿高度為基準(zhǔn),用網(wǎng)紋鋼板焊堵死角,將水室上部比出水室高出的部分用比膠球直徑小的網(wǎng)紋鋼板隔開。這樣一來,膠球就不會在上部渦流打旋,從而進(jìn)一步提高了收球率。目前三臺機(jī)的收球率基本上能達(dá)到90%。
2、改善凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)運(yùn)行狀況的建議
根據(jù)我廠膠球清洗裝置幾年來投運(yùn)的狀況,為了進(jìn)一步發(fā)揮膠球清洗的作用,提出幾點建議。
2.1進(jìn)一步加強(qiáng)管理,組織試驗研究,制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行導(dǎo)則。
要重視膠球清洗的管理工作,制訂崗位職責(zé)和運(yùn)行、日常保修細(xì)則,與獎勵掛鉤的考核辦法,加強(qiáng)檢查和健全運(yùn)行、檢修技術(shù)記錄。要求業(yè)技術(shù)部門組織試驗研究,制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行導(dǎo)則。對膠球系統(tǒng)的運(yùn)行(清洗持續(xù)時間、周期、補(bǔ)球周期等)、膠球質(zhì)地、循環(huán)水量、水質(zhì)的關(guān)系等問題組織試驗、研究,以指導(dǎo)生產(chǎn),并制定膠球質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。用科學(xué)管理方法來確保膠球清洗裝置充分發(fā)揮作用,進(jìn)一步搞好電廠的節(jié)能降耗工作。
2.2冷卻水必須進(jìn)行凈化
冷卻水中的雜質(zhì)是影響膠球清洗裝置正常運(yùn)行的重要因素,要根據(jù)實際情況完善一、二次濾網(wǎng),加強(qiáng)一、二次濾網(wǎng)的維修力度,保證正常運(yùn)轉(zhuǎn),及時除去循環(huán)水中的雜質(zhì)。閉式循環(huán)的電廠也要裝二次旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)或其它形式的二次濾網(wǎng),且二次濾網(wǎng)的排污管不要接到凝汽器冷卻水出口側(cè),以免造成惡性循環(huán)。應(yīng)將二次濾網(wǎng)排污管接排至地溝或排作他用。
2.3研制和采用性能更好的二次濾網(wǎng)
二次濾網(wǎng)的排污性能的好壞直接影響著膠球清洗工作的正常與否。目前二次濾網(wǎng)的型式不太多,大部分都是翻板式或旋轉(zhuǎn)式的,這種類型的二次濾網(wǎng)排污性能較差。翻板旋流式的濾網(wǎng)運(yùn)行中排污時,清洗排污效果差,壓差大時需停機(jī)進(jìn)行人工清理,且排污門易損壞,關(guān)不嚴(yán)造成循環(huán)水量減少等缺陷。而旋轉(zhuǎn)式濾網(wǎng)也存在以下兩點不足:一是傳動大齒輪完全浸泡在水中,易銹蝕磨損,檢修比較困難;二是濾網(wǎng)孔徑大(φ7~φ8mm),過濾效果不佳。建議將大齒輪移到簡體外并改用不銹鋼材料制造,既不易生銹,又耐磨,這樣可以減少維修工作量。據(jù)有關(guān)資料介紹,目前三代產(chǎn)品EDF型二次濾網(wǎng)已研制出來,其原理和技術(shù)性能都比較先進(jìn),有較好的結(jié)構(gòu)特點:排污效果好;外型尺寸小,安裝方便;排污量小,占冷卻水量的2%(其它排污量5%—10%);水阻小,只有3.9kPa;操作靈活。建議裝有二次濾網(wǎng)的電廠積極選用。